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提高液体曲糖化力生产新技术
来源: 《华夏酒报》  2007-04-27 14:29 作者:安徽种子酒总厂/张庆龙 周开

     1 液体曲生产概况1.1 菌种
     采用B11-36-3曲霉菌种,以浓醪培养液经消毒冷却后,扩大通风培养,制取酶活力较高的液体糖化剂———液体曲。
     1.2 工艺流程(见图1)1.3 液体曲的生产现状分析
     2004年生产的液体曲平均糖化力为10000u/mL,培养基原料配比为玉米粉:豆饼:水=15%:5%:80%。且会产生不同程度的杂菌污染,生产成本高。
     2 液体曲工序改进方案及实施情况
     经多次研制试验,并不断总结试验经验,最后达到最佳液体曲培养条件,主要是对工艺和设备方面进行调整。
     2.1 工艺方面2.1.1 调整培养基的配比
     调整后的培养基配比为玉米粉:豆饼:水=18%:8%:74%,并添加淀粉酶0.02%和硫铵0.07%及少量无机盐。
     2.1.2 培养条件的控制(见表1)
     有了良好的培养基和充足的无菌空气,其培养条件和适当的通风量也至关重要。采用优良菌种、高位培养、深层发酵,并在培养期间在培养罐内自动添加氨水,调节PH值和氮源。
     2.1.2.1 种子罐培养温度为30℃-32℃,时间48h-72h,通风比1:0.2-0.3。
     2.1.2.2 培养罐培养温度32℃-34℃,时间120h-140h。
     2.1.3 工艺卫生方面
     从罐的清洗到灭菌、保压、使用都要严格控制,消除卫生死角,确保工艺卫生要求。
     2.2 设备方面2.2.1 改造总风过滤器
     在总风过滤器内设置加热装置,提高和恒定过滤器空气温度。
     2.2.1.1 添置介质棉花垫,确保活性炭填装质量。
     2.2.1.2 调整棉花、活性炭填充高度,底层棉花10cm,上层棉花35cm-40cm,中层活性炭40cm-45cm。2.2.1.3 两个文章来源华夏酒报总风过滤器并联使用,降低总的风阻。
     2.2.2 改进分过滤器
     2.2.2.1增加过滤面积、加大通风量。
     2.2.2.2 将原有的超细纤维过滤纸改成棉花及玻璃棉,减少介质阻力。
     2.2.3 改换进风喷嘴
     把原有的3孔喷嘴改成10孔-15孔,并按一定规则排列,充分把气泡打碎,增加氧气的溶解度。
     此方案涉及到设备的加工和技改,是在2005年下半年进行的,全部方案的实施是从2005年12月中旬开始,2006年1月份就收到了成效。现把2006年上半年液体曲的生产情况与2005年进行对比,结果见表2。
     从表2可知,自2006年上半年使用以来,液体曲平均糖化力达到19600u/mL,比2005年度液体曲糖化力提高90%以上,达到了预定的目标,而且解决了易染菌、倒罐等问题,提高了设备利用率。按年产20000t酒精和20000t曲酒计算,与糖化酶比较,年使用液体曲可以新增加效益120万元-140万元。
     目前,根据我厂现有的液体曲生产设备和生产状况,除能满足本厂20000t酒精和曲酒生产需要外,还有一半以上制曲潜力可以挖掘,因此现在我们正在着手生产液体糖化酶的试产,提供给附近酒精厂家使用,增加企业的效益。
     3 结论
     液体曲生产是一个复杂的过程,我们经过几年的努力和探索,特别是近两年有针对性的生产试验取得了显著的效果,现对我厂液体曲的生产情况总结如下。
     3.1 液体曲的糖化力达到19600u/mL以上,同时提高了设备利用率,大量节约了原料、燃料和动力。
     3.2 液体曲生产技术在同行业中处于领先地位,酶活力高,生产过程完全可以实现机械、自动化控制,由于生产是在无菌状态下进行的,液体曲基本上不带杂菌,这对糖化发酵过程的防止杂菌感染有很大的帮助。
     3.3 通风系统的改造,确保了风的无菌程度,降低了风压损失,增大了使用风量。
     3.4 进风喷嘴的改进,打碎了气泡,增加了溶解氧,提高了风的利用效率。
     3.5 培养基原料配比的调整,提高了培养基中干物质的浓度,保证了曲霉菌生长和产酶所需的碳源、氮源及无机盐的供给,并在培养过程中增加了自动控制加氨调节PH值和氮源,取得了高浓度培养基,得到了相应高酶活力液体曲的效果。
     3.6 培养条件的合理控制也至关重要,应当根据曲霉的生产和产酶不同期的要求,进行合理调整,才能取得最佳效果。
     3.7 液体曲生产技术设备简便、投入少、见效快,液体曲糖化酶活力高,使用方便,通过技术改进,达到无菌培养并解决了易污染生产、倒罐等技术难题,进一步降低了生产成本。该项技术在我厂得到很好的应用,酒精、曲酒的糖化率有所提高,对酒精、曲酒的生产有现实意义。
     3.8 虽然液体曲的糖化力达到19600u/mL以上,但仍存在培养周期较长的缺点。目前正着手在培养温度和通风比上进行试验,缩短培养周期,更有效地提高设备利用率和降低能耗。
     以上的探讨和观点是我们在生产中摸索总结到的。由于水平所限,难免有误,敬请各位专家和同行批评指正,以利于我们自身素质的提高和今后更好的工作。


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编辑:张怡
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